我公司原有一臺Φ3x11m閉路粉磨系統(tǒng),使用老式旋風式選粉機,因跟不上時代的發(fā)展,控制的要求,于2012年更換為某廠TS-Ⅵ型三分離選粉機,當年取得了很好的經(jīng)濟社會效益。但隨著科技的進步、對粉磨系統(tǒng)認知的提高,特別是本公司在磨前增設輥壓機后,該臺選粉機成為了我們提產(chǎn)增效的掣肘,于是,為提產(chǎn)降耗、降本增效,我們對本臺選粉機進行了改造。
原有選粉機的工藝流程為:粉磨后的待選物料由磨尾提升機喂入選粉機中部,通過轉(zhuǎn)子撒料盤緩沖板充分分散而落入選粉區(qū)。由循環(huán)風機產(chǎn)生的含塵氣體通過下殼體進風口從選粉機底部進入選粉區(qū),通過沖擊折流錐在邊壁效應的作用下,上升氣體通過導流裝置對物料進行分選。在離心力與空氣阻力的平衡下進行有效的分級,經(jīng)導向葉片導入渦流,較粗顆粒在重力作用下,沉降至出料口,再次進入磨內(nèi)粉磨,合格物料經(jīng)旋風筒進入細粉出灰裝置入成品庫。
該選粉機的主機設備為:循環(huán)風機:S-47;風機電機:160KW-4;額定電流:287A;轉(zhuǎn)速:1150rpm;風量:75000m3/h;全壓:5220/5079Pa;齒輪減速機:ZCB25V03-56;減速機電機:37KW-4;額定電流:69.7A;電動干油泵:0.55 KW -4;轉(zhuǎn)速:17rpm。
改造前的準備及課題分析:增設輥壓機之后,入磨物料變細,出磨入選粉機物料量增大,其中的合格成品量增大,選粉機當時選型偏小,在選粉機循環(huán)風機風量風壓不變時,單位循環(huán)氣體含塵濃度增大,使物料分級變差;同時結合正常運行時循環(huán)風機周圍漏風點冒灰沖出較遠的現(xiàn)象,初步判斷選粉機內(nèi)氣體阻力較大。我們對循環(huán)風機風壓進行了測定:空載時:風機進口:-4000Pa,出口:174Pa;帶負荷時:進口:-1333Pa,出口:2233Pa,與我們的初步判斷一致,同時實際測定的風壓值遠達不到設備給定的設計值。
通過上面的分析,我們設計改造方案為:一是降低選粉機內(nèi)氣體阻力,二是降低選粉機內(nèi)氣體的含塵濃度。
選粉機改造方案的實施:對于降低選粉機內(nèi)氣體阻力問題,通過我們打開選粉機測定,發(fā)現(xiàn)選粉機的導風葉片與進風方向存在約10°左右的夾角,我們將導風葉片調(diào)整到與胴體切向方向一致,即與進風方向一致。
對于降低選粉機內(nèi)含塵濃度的問題,我們結合目前新上選粉機的循環(huán)風沒有全部內(nèi)循環(huán),采用部分外排或全部外排,同時對選粉機進行補風的工藝流程,決定將這臺選粉機改造成為循環(huán)風部分外排,以達到降低內(nèi)部氣體含塵濃度的目的?,F(xiàn)階段新上選粉機部分外排的出風管一般在循環(huán)風機的出風口前面一點,考慮到我們實際循環(huán)風機的風壓偏小,實際改造時在選粉機旋風筒出風口到循環(huán)風機進風口風管中部,距離頂部彎管約1.5m處,以Φ700mm無縫鋼管接入磨尾收塵器(接入之前通過風量計算,確定該收塵器能夠達到新增選粉機循環(huán)風量20%以上處理風量的能力,沒有另外增加收塵器),同時在該無縫鋼管上設置一個風閥進行外排風量的調(diào)節(jié),在無縫鋼管接口至循環(huán)風機的進風口之間靠近進風口部位設置一小型冷風閥進行補風。這樣不僅使循環(huán)風的含塵濃度大大降低,同時也提高了選粉機系統(tǒng)的整體帶料能力。
改造后整個選粉機系統(tǒng)效果評價:通過改造,選粉機運行參數(shù)對比如下:
| 
 項目  | 
 取樣點  | 
 細度篩余(%)  | ||
| 
 80μm  | 
 45μm  | 
 32μm  | ||
| 
 改造前  | 
 選粉機入料口  | 
 3.0   | 
 17.9  | 
 38.0   | 
| 
 選粉機粗粉  | 
 4.9  | 
 28.7  | 
 55.3  | |
| 
 選粉機成品  | 
 0.3  | 
 8.3  | 
 20.8  | |
| 
 選粉效率(%)  | 
 42.45  | 
 59.13  | 
 64.06  | |
| 
 循環(huán)負荷(%)  | 
 142.11  | 
 88.89  | 
 99.42  | |
| 
 改造后  | 
 選粉機入料口  | 
 4.2  | 
 23.6  | 
 45.5  | 
| 
 選粉機粗粉  | 
 12.6  | 
 47.2  | 
 71.2  | |
| 
 選粉機成品  | 
 0.5  | 
 8.9  | 
 25.7  | |
| 
 選粉效率(%)  | 
 72.10   | 
 73.47  | 
 77.00   | |
| 
 循環(huán)負荷(%)  | 
 44.05  | 
 62.29  | 
 77.04  | |
改造后不僅使選粉機系統(tǒng)運行環(huán)境條件大幅改善,同時,使該水泥磨臺產(chǎn)提高了4噸/小時,降低了水泥的生產(chǎn)成本,提高了公司的經(jīng)濟效益。
【水泥人網(wǎng)】我公司原有一臺Φ3x11m閉路粉磨系統(tǒng),使用老式旋風式選粉機,因跟不上時代的發(fā)展,控制的要求,于2012年更換為某廠TS-Ⅵ型三分離選粉機,當年取得了很好的經(jīng)濟社會效益。但隨著科技的進步、對粉磨系統(tǒng)認知的提高,特別是本公司在磨前增設輥壓機后,該臺選粉機成為了我們提產(chǎn)增效的掣肘,于是,為提產(chǎn)降耗、降本增效,我們對本臺選粉機進行了改造。
原有選粉機的工藝流程為:粉磨后的待選物料由磨尾提升機喂入選粉機中部,通過轉(zhuǎn)子撒料盤緩沖板充分分散而落入選粉區(qū)。由循環(huán)風機產(chǎn)生的含塵氣體通過下殼體進風口從選粉機底部進入選粉區(qū),通過沖擊折流錐在邊壁效應的作用下,上升氣體通過導流裝置對物料進行分選。在離心力與空氣阻力的平衡下進行有效的分級,經(jīng)導向葉片導入渦流,較粗顆粒在重力作用下,沉降至出料口,再次進入磨內(nèi)粉磨,合格物料經(jīng)旋風筒進入細粉出灰裝置入成品庫。
該選粉機的主機設備為:循環(huán)風機:S-47;風機電機:160KW-4;額定電流:287A;轉(zhuǎn)速:1150rpm;風量:75000m3/h;全壓:5220/5079Pa;齒輪減速機:ZCB25V03-56;減速機電機:37KW-4;額定電流:69.7A;電動干油泵:0.55 KW -4;轉(zhuǎn)速:17rpm。
改造前的準備及課題分析:增設輥壓機之后,入磨物料變細,出磨入選粉機物料量增大,其中的合格成品量增大,選粉機當時選型偏小,在選粉機循環(huán)風機風量風壓不變時,單位循環(huán)氣體含塵濃度增大,使物料分級變差;同時結合正常運行時循環(huán)風機周圍漏風點冒灰沖出較遠的現(xiàn)象,初步判斷選粉機內(nèi)氣體阻力較大。我們對循環(huán)風機風壓進行了測定:空載時:風機進口:-4000Pa,出口:174Pa;帶負荷時:進口:-1333Pa,出口:2233Pa,與我們的初步判斷一致,同時實際測定的風壓值遠達不到設備給定的設計值。
通過上面的分析,我們設計改造方案為:一是降低選粉機內(nèi)氣體阻力,二是降低選粉機內(nèi)氣體的含塵濃度。
選粉機改造方案的實施:對于降低選粉機內(nèi)氣體阻力問題,通過我們打開選粉機測定,發(fā)現(xiàn)選粉機的導風葉片與進風方向存在約10°左右的夾角,我們將導風葉片調(diào)整到與胴體切向方向一致,即與進風方向一致。
對于降低選粉機內(nèi)含塵濃度的問題,我們結合目前新上選粉機的循環(huán)風沒有全部內(nèi)循環(huán),采用部分外排或全部外排,同時對選粉機進行補風的工藝流程,決定將這臺選粉機改造成為循環(huán)風部分外排,以達到降低內(nèi)部氣體含塵濃度的目的?,F(xiàn)階段新上選粉機部分外排的出風管一般在循環(huán)風機的出風口前面一點,考慮到我們實際循環(huán)風機的風壓偏小,實際改造時在選粉機旋風筒出風口到循環(huán)風機進風口風管中部,距離頂部彎管約1.5m處,以Φ700mm無縫鋼管接入磨尾收塵器(接入之前通過風量計算,確定該收塵器能夠達到新增選粉機循環(huán)風量20%以上處理風量的能力,沒有另外增加收塵器),同時在該無縫鋼管上設置一個風閥進行外排風量的調(diào)節(jié),在無縫鋼管接口至循環(huán)風機的進風口之間靠近進風口部位設置一小型冷風閥進行補風。這樣不僅使循環(huán)風的含塵濃度大大降低,同時也提高了選粉機系統(tǒng)的整體帶料能力。
改造后整個選粉機系統(tǒng)效果評價:通過改造,選粉機運行參數(shù)對比如下:
?
| 
				 
					項目  | 
			
				 
					取樣點  | 
			
				 
					細度篩余(%)  | 
		||
| 
				 
					80μm  | 
			
				 
					45μm  | 
			
				 
					32μm  | 
		||
| 
				 
					改造前  | 
			
				 
					選粉機入料口  | 
			
				 
					3.0   | 
			
				 
					17.9  | 
			
				 
					38.0   | 
		
| 
				 
					選粉機粗粉  | 
			
				 
					4.9  | 
			
				 
					28.7  | 
			
				 
					55.3  | 
		|
| 
				 
					選粉機成品  | 
			
				 
					0.3  | 
			
				 
					8.3  | 
			
				 
					20.8  | 
		|
| 
				 
					選粉效率(%)  | 
			
				 
					42.45  | 
			
				 
					59.13  | 
			
				 
					64.06  | 
		|
| 
				 
					循環(huán)負荷(%)  | 
			
				 
					142.11  | 
			
				 
					88.89  | 
			
				 
					99.42  | 
		|
| 
				 
					改造后  | 
			
				 
					選粉機入料口  | 
			
				 
					4.2  | 
			
				 
					23.6  | 
			
				 
					45.5  | 
		
| 
				 
					選粉機粗粉  | 
			
				 
					12.6  | 
			
				 
					47.2  | 
			
				 
					71.2  | 
		|
| 
				 
					選粉機成品  | 
			
				 
					0.5  | 
			
				 
					8.9  | 
			
				 
					25.7  | 
		|
| 
				 
					選粉效率(%)  | 
			
				 
					72.10   | 
			
				 
					73.47  | 
			
				 
					77.00   | 
		|
| 
				 
					循環(huán)負荷(%)  | 
			
				 
					44.05  | 
			
				 
					62.29  | 
			
				 
					77.04  | 
		|
改造后不僅使選粉機系統(tǒng)運行環(huán)境條件大幅改善,同時,使該水泥磨臺產(chǎn)提高了4噸/小時,降低了水泥的生產(chǎn)成本,提高了公司的經(jīng)濟效益。


